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选矿改建的种种措施以及相关实践

发布日期:2013-07-04 来源: 中国破碎机网 查看次数: 204 

核心提示:     新老系统尾矿浆分别经2条DN400mm管道自流进入53m钢筋混凝土浓密池,浓密设备为1台NT53周边传动浓缩机;一二级泵站均有2台100ZGB渣浆泵,工作制度都为一开一备,尾矿输送距离1300多米,其中上坡段500多米,下坡段800多
  

  新老系统尾矿浆分别经2条DN400mm管道自流进入53m钢筋混凝土浓密池,浓密设备为1台NT53周边传动浓缩机;一二级泵站均有2台100ZGB渣浆泵,工作制度都为一开一备,尾矿输送距离1300多米,其中上坡段500多米,下坡段800多米,尾矿输送管径DN200mm,上坡段为2条管道,下坡段为1条管道;循环水泵为3台300S-58单级离心清水泵,工作制度为两开一备,通过2条DN350mm管道分别向新老系统磨选生产线供 顺产改造蒙库选矿改扩建工程投产后遇到许多生产工艺技术难题,就是所谓卡脖子的生产工艺环节较多。为尽快顺产达标,使工程效益及早发挥,蒙库选矿分厂实施改进措施百余项,实施的主要顺产技术改造项目20多个,在2006年9月中旬工程整体实现了顺产,为2006年蒙库铁矿公司生产经营任务的完成作出了重要贡献。

  工程投产后遇到的主要生产工艺技术难题有:由于设计缺陷,老系统破碎生产线生产能力不足,使得磨选生产线断料现象经常发生。老系统过滤作业生产能力不足,**的1台40m2筒型真空内滤机一直在连续生产使用,该设备一旦需检修,就要大大降低老系统生产能力,并使铁精矿水分超标,无法满足铁精矿的对外运输要求。为节省工程投资,新系统破碎生产线无中间缓冲料仓,造成该破碎生产线开停机频繁,严重制约新系统磨选作业的生产连续性及生产能力的充分发挥。新老系统铁精矿细度指标达不到预期目标。接连发生3次浓缩机压耙事故;尾矿输送一、二级泵的电机均过载严重,其额定电流330A,实际运行电流370A以上,电机表面温度90110,并且一、二级泵的输送能力不平衡,二级泵池翻矿严重。新老系统生产用水的保障程度低,对水源地供水泵及供水河流的依赖过高,河水流量及水质稍有不利变化就对选矿生产造成很大影响,甚至若干选矿系列被迫停产。这些问题不解决,工程顺产达标就不可能实现。

  针对老系统过滤作业生产能力不足,将40m2真空内滤机的筒体传动电机功率由5.5kW提高到7.5kW,并实现了变频调速,其真空泵配带电机由75kW换型为90kW,使新增过滤系统的产能可以*大化发挥出来;老系统再增加1套40m2真空内滤机,技术方案已经确定,并且已在集团公司立项,2007年6月份可以实施完成。

  在新系统磨矿料仓区域实施完成了粉矿储备料场及新增2条皮带输送机组成的上料系统,解决了新系统破碎线无缓冲料仓对生产的制约,充分利用了新系统破碎线相对较大的生产能力,充分保证了新系统磨选作业的设备作业率。由于该系统也能使用装载机向老系统输送粉矿,也克服了老系统破碎线生产能力相对不足的矛盾,顺畅了选厂总体生产工艺。针对尾矿输送系统出现的问题,主要技术改造措施有:提高浓缩机传动小车行走速度,将小车原配带的11kW、6级传动电机更换为13kW、4级电机,为完善该项措施,又对其增加了1台15kW电机配套的变频器,目的是减轻浓缩机刮板的行走阻力。

  将一、二级泵站各1台更换为Y355L-4-250kW电机,另2台保留作为备用;同时为该2台大功率电机配套2台上海日普产的RP3200系列变频器,规格为G280T4,可控电位器设计在现场。目的是确保尾矿输送渣浆泵电机工作可靠,一、二级泵站尾矿输送量可控可调。由于一级泵站与二级泵站实际高差43m左右,之间的输送距离约300m,而二级泵站与输送*高点的实际高差55m左右,二级泵的输送管道约1000m(上山段约200m,下山段约800m),故将尾矿输送管*高点分矿箱改进为敞口型,使一二级泵的输送管阻基本相同。这些改造措施完成后至今,再未出现浓缩机压耙事故,二级泵池再未翻矿,尾矿输送渣浆泵电机一直工作正常。

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