竖井跑矿问题及其处理措施我公司矿山在2003年以前,经常跑矿。原因是雨季时,填入竖井中的矿石带有较多泥土和粉料,加上雨水的流入,泥土及粉料将石块之间的缝隙堵住,因此造成很高的静水压力。当放矿闸门打开时,矿石加泥水以很高的冲量冲下,造成放矿闸门无法关上而跑矿(平硐内竖井的放矿闸门由8条链子加重锤构成,由气缸提升或下降锤头来达到放矿的目的)。因平硐内空间小,铲车、推土机等机械设备无法进入清理,所以跑矿时,全靠人工清理,费时费力。其中*长一次跑矿发生在2002年6月-7月,耗时一个月进行处理。为避免竖井跑矿的发生,首先遇雨季生产时,应严格禁止泥土倒入竖井,从源头控制跑矿;其次,在放矿闸门的链子上方,加四道钢丝绳,在保证能放矿的情况下,可防止链锤跃起过高,无法控制而跑矿。通过采取这二方面的技术措施,竖井再没有出现跑矿而影响生产。
水泥工程多泥土和大块石时,由于早晚温差较大,土种含有的较多水分,白天融化晚上冻结而造成土石冻在一起而膨矿。膨矿处理多采用在竖井内放炮震动的方法,此方法安全性差,对放矿闸门的损害较大,而且膨矿处理时间一般较长。采取的措施一是在春秋季节,严控湿土进入竖井,从源头上控制膨矿的发生;二是做好爆破工作,控制进入竖井的矿石直径小于1m,严禁大块矿石进入卡住竖井而膨井。破碎机在使用中出现的问题及处理,锤头磨损问题及其处理我公司矿山破碎机采用PCYS2020,在出料粒度小于80mm的情况下,设计台时400t/h。
通过采取上述二项技术措施,该破碎机一副锤头的破碎量由原来的17-18万t提高到28-30万t(成品粒度仍为<80mm),使用寿命由原来的2-3个月延长到3-4个月,为企业带来了可观的经济效益。皮带压料的问题及处理2003年春检时,破碎机下#1皮带更换了新皮带和新挡皮。生产中发现,更换后的#1皮带输送能力下降并且压料,使破碎机台时无法达到正常台时而影响生产。经检查是由于#1皮带张紧过松且挡皮做得过大,致使其有效输送面积变小,影响了#1皮带的输送能力。为此,重新调整了#1皮带张紧装置,使其张紧适度;同时缩短#1皮带挡皮,恢复#1皮带输送面积。通过采取措施后,破碎机很快恢复了正常生产。
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