振动筛振动筛存在的问题有:**,维护量大,特别是检修偏心轴时拆装工作难度大,检修时间长,直接影响生产的正常运行。第二,配件更换频繁,筛板消耗量大。第三,故障率高,三角带频繁掉落,筛板下滑多破损严重,时有大块原煤进入系统,影响旋流器的正常运行。第四,振幅小、转速低,筛上物料易发生堆料现象,筛分效率差。第五,矿井工作面过无炭柱、断层或煤湿时严重影响生产,筛子损坏严重。破碎机破碎机存在的问题有:**,设备使用多年使大梁筛板严重老化,损坏率高,影响洗煤效率。第二,维护量大,配件材料消耗大。第三,破碎能力小,不能适应过无炭柱、断层的要求。第四,转动力矩小,带负荷启动困难。第五,故障率高,检修频繁,影响生产时间长。第六,密封性能不好,扬起煤尘外露严重,作业环境恶劣,粉尘浓度严重超标。
技术改造后的设备使用情况,拆除原吊挂振动筛为了保证质量,在技术改进工作中先更换了一台新型的直线振动筛。更新振动筛后的使用情况比更新前具有以下优点:**,筛面面积加大了4.6m2,处理量加大了200t/h,按现在的实际运行情况,系统处理量加大了80t/h左右,日均减少开车时间2h。第二,由于振幅加大,筛孔由圆形改为正方形,筛分效率提高,遇有湿煤、杂物多时,堆料情况大大缓解。第三,运行平稳,筛分效率得到一定程度的提高。第四,故障率降低,材料配件消耗明显下降,维护工作减少,提高了运行效率。第五,噪音明显降低,扬起的煤尘减少,改善了作业环境。第六,无论井下工作面条件如何变化,都能适应生产的要求。更换选择性破碎机更换上新的选择性破碎机后,与旧设备相比,主要改造环节为:**,将主动传动系统提高350mm,增大了传动扭矩,生产能力达150t/h,提高了50%。第二,密封性加强,前后大滚筒转动处增加密封设施,煤尘外漏现象明显减轻,改变了作业环境。第三,除尘器抽风口由1个改为2个,增大了除尘量。改造后使用情况比更新前具有以下优点:运转平稳,故障率降低;维护量减轻。
对其他环节的改造因筛子是换代产品,筛面面积已加大,所以,对筛下溜槽也要相应改造。增大筛子溜槽的面积与角度,使其与下溜槽相连接;筛子到破碎机溜槽也进行了相应的改造,使其流量达到与设备性能相配套;在筛下溜槽上装了2台振动电机,保证其畅通。筛选系统改造后的效益分析由于西曲矿的原煤设计能力由300万t/a改造为330万t/a,原有的设备不能满足生产的要求,成为矿井生产制约的瓶颈,通过改造,满足了现在的设计能力,取得了显著的社会效益和经济效益。运输能力的提高筛选系统改造后比改造前运输能力增加100t/h,按80%的使用效率和80t/h的生产能力计算,日均生产18h,生产量可达300万t/a,则全年增产量达43.2万t,大于300万t/a的原年生产量设计能力,满足了现在的生产要求。
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