改造后磨机调整我厂原人磨熟料粒度较大(只经一级熟料破碎),使用PcF70破碎机进行圈流循环破碎后,人磨熟料粒度大幅度下降,因此磨机工艺参数须作相应的调整。调整磨机级配。由于人磨粒度减小,需降低一仓平均球径,主要是减少大球数量,一仓平均球径由74.00mm降为70.10mm。同时为加快磨内物料流速,一仓研磨体由五种改为四种,中50球去掉。在熟料库底皮带机上安装两个除铁器。严格控制物料人磨水分,人磨物料水分由小于6%降为小于4%。适当加大风机风量,加快磨内的流速,有利于磨机产量的提高。
关于立窑的高径比H/D是立窑的一个重要工艺参数。传统观点认为:H/D过小,熟料在冷却带停留时间不足,物料与人窑气流间热交换不充分,出窑熟料温度高,带走热量大,而进人高温带的气流热烩低,使熟料热耗偏高;H/D过大,窑内阻力增加,风机能耗大。一般说来,随着窑径的增大,H/D相应有所降低。改后选粉效率提高,循环负荷减小,使磨机一仓保持合理的料球比,因而提高了磨机产量。自1999年6月增加PCF70破碎机进行圈流循环破碎系统后,增产效果明显,经运行考核证明,2.4x7m磨机始终保持稳产、高产。使用PCF70破碎机闭路系统之前,水泥磨平均台时产量为14t/h,改造后平均产量达19t/h,增产35.50%,一年按300天计,可增产水泥3600t左右,以每吨水泥获利20元计,一年可增产效益近7万元。粉磨系统电耗由37kwh水泥降至3.20kwh水泥,每吨水泥节省电耗3.5kwh,年节约粉磨用电约53万kwh,以平均电价按0.5元/kwh计,每年可节约电费26.5万元,综合经济效益3.5万元。
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