为了将停产损失降到*低,我们在抓紧时间公称尺寸,运转过程中与偏心套脱离接触(因此减少接触面8%);同时去除固定铅块,防止再度挤压变形;另外,对偏心套的磨损部位用油石进行休整。设备安装运行后,调整润滑油油量分配,增强架体衬套部位的润滑效果,确保设备安全运行到了大修周期。大修期间,经实测,转速提高后,架体摩擦盘之间和主轴衬套和主轴、架体衬套和偏心套之间的磨损将加快,我们决定进行替换试验,为安全起见,安装好电机之后,首先空载试车,机器振动及噪声没有异常,空载运转Zh,传动部位和润滑油温升正常。
JR137-8电机在圆锥破碎机上运行了近加工误差,接触面往往达不到配合要求,造成联接松羹动。运转初期不易发觉,久之,微动磨损加剧,使配合蓦面、键及键槽磨损变形,直至联接失效。联轴器采用的鹜是皮带胶圈联接形式,半联轴器为四爪型,四个锥形孔两个月,在年底设备解体检查修理时发现,摩擦盘、衬套并没有异常磨损迹象,说明转速提高幅度在设备可馨以承受的范围之内。这次临时替换电机,提高转速运葬行,没有危及设备的安全使用,成功解决了生产中的燃眉之急。分别悬臂固定一条一端制成锥形的螺栓,用来联接皮带胶圈,因长期使用及卸装等原因,锥孔表面出现磨损和变形,致使联轴器螺栓不能牢固固定,传动过程中产礴生噪声,甚至造成螺栓切断。对传动轴磨损部分,我们采用了补焊加工的修理工艺,选用J42电焊条补焊,合理制定焊接工艺,注意堆焊后的回火处理,保证材质的均匀性和良好的机械性能。之后,进行机械加工,恢复锥面和键槽尺寸。
对于联轴器(材料CZ35)轴孔磨损的修理亦采用先补焊后加工的方法。对联轴器螺栓孔进行修理,如果补焊后上立铣加工,势必增加修理成本。因此,我们采用了镶套的修理方式,即在钻床上对锥孔进行扩孔,将锥孔扩成直孔,然后用普通车床加工钢套,外径与钻孔配合,内孔加工成锥孔,并将联轴器与钢套焊接固定。圆锥破碎机在生产中发挥着举足轻重的作用,对于机器的检修工作也显得十分重要。多年来,我们在检修工作中,结合机器的特点和应用条件,摸索出了一些规律和方法,累积了一些经验,基本满足了设备检修工作的需要。但任何技术的完善与进步都永远不会停滞,机器的修理工作也一样。如何提高两壁的使用寿命(改变材质或修复)如何降低主轴衬套和架体衬套的磨损如何以尽量少的投人,维护机器的*佳运行状况都将成为我们在圆锥破碎机维修工作中需要面对的问题。以上对维修工作中的几个方面做了简短总羹结,望与同行共同交流。
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