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冶铸补料新型细微破碎机变革

发布日期:2013-04-23 来源: 中国破碎机网 查看次数: 285 

核心提示:   提高破碎机的出料能力采取如下方案:(1)提高动筛条的速度,由42转/min提高到73转/min;(2)将静动筛条减薄,筛条宽度减小5mm,高度减小20mm.这样就增加了出料槽数,使槽数由34条增加到43条;(3)把原静动筛条间隙4~6mm增大

  提高破碎机的出料能力采取如下方案:(1)提高动筛条的速度,由42转/min提高到73转/min;(2)将静动筛条减薄,筛条宽度减小5mm,高度减小20mm.这样就增加了出料槽数,使槽数由34条增加到43条;(3)把原静动筛条间隙4~6mm增大到6~8mm.通过以上3项改造,大大提高破碎机的出料能力,从而达到提高破碎机能力之目的。

  改进原有锤头材质将原有的45钢材质改为目前较先进的合金锤头,以降低工人劳动强度,减少检修时间。对破碎机转子部的转轴进行校验如所示,转子部分由转轴、外圆盘、内圆盘、隔环、长销轴及锤头组成。外圆盘和内圆盘通过键配合在转轴上。一共有6根长销轴穿过内外圆盘,把锤头固定在各圆盘的中间;锤头可以在长销轴上自由转动。

  破碎机转子装配示意(1)轴的扭转强度校核。根据文献1中P763公式:d1≥A3P/n查表得:A=125P=75kWn=1480转/min代入得:d1≥46.5mm因为设计轴径为d=130mm,故转轴扭转强度符合设计要求。(2)转轴刚度的校核。

  查文献2中P321式(16.9)得:d≥A4P/n取<>=0.3/mA=123代入得:d=58.4mm<130mm根据文献2中P321式(16.8)得:/l=T/(GIp)≤<>/57.5把相关数据代入得:S=25.6根据较粗略的计算准则选取,查文献1中-358得:=2.5  为简化计算,对受力进行近似转化,近似看成此轴只受均匀分布在轴上的载荷作用。根据文献4中P161公式得:f=-5ql4/(384EI)把查表所得及相关数据代入得:fmax=2.23mm根据文献3中P89式(5-23)得:n0=300/f1/2=6352转/min显然,电机转速n=1480转/min远小于此转轴的临界转速,并符合刚性轴n≤(0.75~0.8)n0的要求。通过以上校核计算,所设计的尺寸与条件均符合要求。

  对破碎机转子部进行动平衡调试对以上转轴的数据校验后,接着就对转子部整体部件进行动静平衡试验。根据力学公式F离=-F向=-mX2r可知:在转子各部件尺寸不变情况下,离心力大小随转速的提高而成几何级平方倍数增长;而离心力大小又直接影响到转子各部件的机械性能,特别是转轴的挠度。在转轴高速运转情况下,离心力随偏心质量的位置而改变方向,从而对设备产生较大振动,加大对设备及地基的损害。为尽量降低离心力对设备的不利影响,安装转子前,对转子的动平衡调试必不可少。经过3次平衡试验及调整,在转速为1480转/min时,离心力F离控制在300kgf以下,可满足使用要求。

  使用效果及效益今年1月投入运行以来,其技术指标有了明显改善。(1)生产能力从4~6t/h提高到8~10t/h,可完全满足配入量5%以上的要求。(2)破碎后煤的粒度(≤1mm)由85%~92%提高到90%~97%,为提高焦炭质量提供有力保障。(3)采用双反击式破碎、改变锤头材质及采用复合式锤头后,其寿命由6d提到12d.这样,锤头备件消耗降低了50%.减少一半的检修次数,亦减轻工人劳动强度。

  

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