工艺流程及条件新建的破碎系统为一段开路破碎流程,该流程十分简易,原矿倒在货场,没有设矿仓;作业中没有给矿和筛分设备,破碎机的给矿是采用T4G铲车和人工给料的方式。原矿为外购矿、*大给矿粒度为340mm(f=12~18),*终粉矿粒度要求为-25mm。试验结果与分析排矿口与处理能力在此试验中,对每个排矿口生产出来的矿量均进行三次取样,测量、称重及计算,处理能力Q为三次结果的平均值。
如果凤凰山矿的入磨矿石粒度控制在-25mm,则*佳的排矿口应控制在b=12mm,但在此排矿口下处理量仅12t/h,则每天*大处理量难以超过180t。当排矿口控制在b=20mm(入磨粒度为-28mm),每天的处理量可达300t左右。设备的运转状况在整个试验过程中,破碎机的运转状况良好,动颚、机架等部件均正常。
应用效果及尚需改进的问题,生产应用效果PEWD400×750型颚式破碎机经过工业试验和试生产后便投入正常的生产中。一年多来的生产实践证明,该机运行可靠,处理能力和产品粒度等技术指标均达到了设计要求,并取得了以下的经济效益。破碎比大。该机具有体积小,设备配置少等优点,因此在建设新的破碎系统中,不仅解决了现场地形、高差不足的问题,而且简化了工艺流程和基础设施,缩短了基建工期。更重要的是大大节省了投资费用,据初步估算,至少在50万元以上。节约成本。根据生产成本有关统计,经井下运输、粗碎、提升到选厂中、细等过程的破碎生产成本需要3.85元/t,而现在的实际生产成本仅为1.98元t,每年按处理8万t矿量计算,则年节约生产成本约15万元。尚需改进的问题,静颚轴瓦座联接方向应根据*大激振力的方向确定,否则联接螺栓受交变应力的作用疲劳易损。摆杆拆装维修不便。
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