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压迫器和破碎体系变革成效解析

发布日期:2013-03-05 来源: 中国破碎机网 查看次数: 201 

核心提示:   3台磨生产全厂50的水泥产量。由于喂料设备简陋、陈旧,多年用的电磁振动给料机已失去了控制功能,喂料均匀性差,自动化调节水平低,操作工劳动强度大,操作间粉尘大,环境恶劣。粉煤灰及石膏也都无计量设施,产品质量不易

  3台磨生产全厂50%的水泥产量。由于喂料设备简陋、陈旧,多年用的电磁振动给料机已失去了控制功能,喂料均匀性差,自动化调节水平低,操作工劳动强度大,操作间粉尘大,环境恶劣。粉煤灰及石膏也都无计量设施,产品质量不易控制,产量低,电耗高,直接影响经济效益。

  挤压机投用情况RPV10063型挤压机,设计能力为120t/h,1台生产,1台备用,2台挤压机都采用边料循环,边料填充的方式及厚料层操作,即提高了产量,又减小了磨辊的磨损,减轻了振动。物料由辊压机上部通过进料装置均匀地喂入相向转动的两辊(一个固定辊,一个为水平可移动的活动辊)在一定拉入角下,由辊子将物料拉入高压区进行粉碎,从而实现连续的挤压料层进行粉碎。

  挤压后的物料除边料循环回喂料仓,其余经输送系统进入磨头仓(流程),中间没有打散分级设备,所以进入磨头仓的颗粒比带有打散机的系统生产的产品要粗,细粉含量少,同时存在没有被挤压过的熟料块。具体颗粒级配情况见1.

  其压力一般控制在80110bar,挤压后的料饼一般在1825mm左右。粉磨系统改造喂料系统改造熟料经挤压机后进入磨头仓,磨头改用电子皮带称进行喂料计量,粉煤灰改用转子计量称使喂料量可参考、易调整,保证了喂料的均匀稳定。同时也改善了操作环境。

  磨内改造使用挤压机料,磨内的级配需要调整、平均球径降低,但根据我厂目前工艺状况,又相应地补充了小部分大直径球,以满足生产的需要,以下为3台水泥磨级配调整情况。

  使用效果及分析本系统经过几个月的试生产已逐步走向成熟,1999年7月至今已得到了初步效果:台时产量提高,电耗降低。1999年7月挤压机进入了连续运转并正式投入生产,以上数据已看出了初步的效果,但还存在着问题需要进一步完善。

  石膏目前仍由磨头直接喂入,应加上二次破碎设备,使其进入挤压机,并加强挤压机的维护管理。加强全系统配套工作的完善,使磨机能完全吃上被挤压料,进一步提高产量,降低消耗。

  磨内级配在此基础上进一步调整,使平均球径降低,*大球径保留70mm.如果在挤压机与磨机之间增加打散机,将会使入磨物料更加均衡稳定,细度降低,使系统生产更加完善。

  即将投产的4.211m水泥磨将会使挤压机充分发挥增产节能的潜力,提高运转率,挤压粉磨配套系统将会更加合理完善,为工厂取得更大的经济效益。

  

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