当前位置:首页>行业资讯>技术应用>资讯内容

酸料物材抬升品质后矿藏破碎加工里的技艺变革

发布日期:2012-09-17 来源: 中国破碎机网 查看次数: 225 

核心提示:

  磷酸反应槽是单槽单桨,反应料浆通过槽体上部溢流口排出经料浆泵送至过滤机。由于反应槽的有效容积不变,扩能提产反应槽投酸、矿量加大后,反应料浆停留时间由原来的5h减少到4.3h.

  技改措施加强进厂磷矿质量管理。设法采购一部分中高品位的磷矿,便于生产配矿。原料供矿岗位加强配矿管理,确保入反应槽矿浆w(P2O5)在28.5%以上。适当提高反应槽温度1~2℃。一般而言,磷矿质量差,反应温度控制高一些有利。因为反应温度高有利于加快反应速度,提高分解率,降低液相黏度,减少离子扩散阻力[1]。通过多次现场调试,将反应槽温度由86℃提高到88℃左右。

  改造原料工序,提高矿浆细度。由于反应槽的有效容积是不变的,扩能提产后,料浆反应、停留结晶时间缩短。从宏观动力学角度,假设磷矿颗粒为球型,其转化率与反应时间关系符合下式:t=ρBRS26bMBDefCAg[1-3(1-xB)2/3+2(1-xB)](1)式中t反应时间,h;ρB磷矿密度,kg/m3;RS磷矿球形颗粒半径,m;b化学反应方程式量系数;MBCa5(PO4)3F的摩尔质量,kg/mol;Def硫酸透过磷石膏层综合扩散系数,m2/h;CAg颗粒外表面液相主体的硫酸浓度,kmol/m3;xB磷矿颗粒反应率,%。

  由式可知,在体系其他参数不变的前提下,若维持反应率xB不变,所需反应时间t与反应物颗粒半径的平方RS2成正比。因此,扩能提产后,如何进一步提高矿浆细度,是保证萃取率的关键因素之一。改造前原料工序流程。

 

网友评论

共有0条评论
马上注册

热门资讯