攻关措施实践改造设备进行辊体漏斗改造,在漏斗上部安装给料分料器,在漏斗下部安装挡料板和刮料器,解决了破碎过程中来料不匀,和粘辊堵辊现象。改造破碎下方漏斗,将2号煤输送皮带的宽度由650mm改为800mm,解决了堵料及破碎料运输不畅问题。调整辊体表面至合理的强度:堆焊主动辊强度为HRC50;被动辊表面强度为HRC37.
调整生产操作(1)规定液压上限值为5MPa,防止由于液压值过大,增加辊体动转过程中径向力。(2)正确地使用辊体限位垫片,合理搭配限位点和垫片尺寸,使主动辊与被动辊有一定的间隙。(3)采用单辊带动方式,采用上主动辊带动被动辊的传动方式操作,减轻了下主动辊的运动阻力。
(4)经常清理吸铁器上的铁件。(5)堆焊与铸造辊搭配使用,提高了辊体的使用寿命。
结语经过攻关,Φ1200mm×1000mm四辊破碎机故障率减少了,破碎量不断上升,由单机破碎量不到45t/h提高到100t/h,超过了设备厂家的设计要求,辊体的使用寿命由原来的3个月提高到10个月,不仅满足了265m2烧结机的燃料供应,而且还为二、三烧车间供应破碎燃料,可以停用原Φ900mm×700mm四辊燃料破碎系统作为备用,大幅地降低了生产电耗及其它成本。
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