原煤矸石含量高,使得胶带负荷增加,设备磨损严重,导致生产很不稳定。特别是易使重介旋流器二段出现堵塞现象,严重影响了生产的连续运行。同时,也对TBS和浮选产生了一定的影响。
由于原煤需经过筛分破碎,使得胶带和破碎机一直处于运行状态,既浪费了电能又增加了原煤系统的噪声污染。
原煤系统的技术改造针对上述问题,梁北选煤厂对原煤系统的工艺和设备进行了一系列的技术改造。主要为:(1)拆除皮带,换成小振动筛。(2)安装小振动筛到矸石仓的溜槽。
改造后的原煤系统工艺流程改造后:矿井原煤经原煤分级筛,>50mm的进入小振动筛,小振动筛上的精煤块经手选,然后定期统一进行破碎进入原煤仓;根据筛上的矸石量,小振动筛每一段时间开启一次,矸石经过溜槽进入矸石仓,筛下物则统一进入原煤仓。改造后的原煤系统工艺流程如所示。
改造效果稳定了生产,减小了后续作业的负担,延长了设备的使用寿命。改造后,基本上杜绝了重介旋流器堵塞现象,减少了因重介旋流器堵塞而造成的电能和介质的损耗。
破碎机和小振动筛定时开启,减小了原煤系统的噪声污染,改善了工人的工作环境;由于破碎机使用时间缩短,因而减轻了破碎机的磨损,延长了其使用寿命,并降低了检修人员的工作量。
由于原煤系统增加了人工手选大块精煤,因此减少了精煤的损失,提高了精煤产率。提高了原煤的入选能力,原煤入选量由原来的190t/h提高到现在的220t/h,整个工艺系统稳定性有了进一步的提高;精煤产率也由69%上升至73%左右,并降低了选煤成本。
另外,此次原煤系统改造使用的是本厂自行设计改造的小振动筛,大大降低了购买设备的费用。
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