1螺旋管式输送机在生料供应上的应用
生料的均匀性是保证水泥熟料高强度的前提。我厂工艺由山东建材设计院设计,生料的供应见1.
1中序号8螺旋输送机,安装在长20m ,宽3 m,高1. 5 m的砼制地下坑道中,生产一段时间后,发现以下问题: ( 1)地坑空间狭小,清理通道及维修困难; ( 2)地下通道中粉尘飞扬,环境十分恶劣;( 3)进入雨季,由于序号9斗提机地坑较深,经常积水,严重时水位接近地下通道的地面,斗提机无法正常工作。1997年底,把地下螺旋输送机改装为B 500皮带机,使用效果仍不理想。
( 1)设备的改进
1998年8月自制架空安装了1台内0. 6 m×18 m螺旋管式输送机,物料输送全部在筒体内进行。采用双头大螺距叶片制作,三档轮带支撑方式,它们承受着机体负荷及回转部分的工作,大齿轮负责驱动回转,输送物料。为适应本机的安装,在序号7后加装1台高11 m的NE 50斗提机,提高了序号9 T H 315斗提机的入口,取消了地下皮带机,改造后的工艺流程见2.
( 2)特点与效果
输送量大,可达16 t/ h(原为12 t/ h) ,运行平稳,对生料有后续均化能力,防雨防水。无噪声,无扬尘,泄露点少。易损件少,维修量小,维修费用低,润滑方便,安装使用至今,未发现任何故障。露天架空安装,无需建厂房、平台和护栏。与LS 400螺旋输送机和B 500皮带机相比,电机功率由22 kW改为7. 5 kW, 6级电机,空载电流9A,运转电流10~11 A.
( 3)应用针对内0. 6 m螺旋管式输送机的使用效果,1999年10月,又将生料配料斗提高,对生料库输送设备进行改造,取消了1台LS 400螺旋输送机, 1台1. 2 m×2. 4 m混合磨和另1台LS 400螺旋输送机,使3台设备合并为1台螺旋管式输送机,使用效果很好()。原3台设备电机功率55 kW改为22 kW;取消熟料配料斗提机至水泥磨的B 500皮带机,自制安装成螺旋管输送机,运转至今,取得了同样效果。
2立轴式破碎机的改进及应用
近年来,很多水泥企业采用“破磨结合工艺”,将在水泥磨机内细碎的大部分工作移到磨外,由破碎机完成,将细碎与粉磨作为一个系统进行整体规划,解决水泥粉碎,特别是水泥熟料工艺中的能耗高、效率低等问题。此工艺使水泥熟料的破碎任务尽可能由破碎机承担。
我厂破碎选用二级破碎,分别由颚式破碎机和甩锤式立轴破碎机完成,粉磨由2. 2 m×7. 5 m水泥磨完成,其工艺流程。
颚式破碎机破碎比小,仅为3~5,出口物料粒度> 10~35 mm,甩锤式破碎机的破碎比为10~15,出口物料粒度≤15 mm.经过二级破碎后的物料粒度较大,水泥磨产量较低,仅为11~14 t/ h,能耗高,效率低,而且甩锤式立轴破碎机的易损件磨损较快,更换频繁,往往因未能及时更换易损件而使产品粒度不能保证,以致对水泥磨的生产带来很大影响。
( 1)设备的改进及工作原理
为了提高磨机产量,降低生产成本,从减小入水泥磨熟料粒度着手。颚式破碎机改造目前没有理想的方案,所以对甩子锤进行改造,于2001年7月自制1台立式冲击细碎机。
立式冲击细碎机由筒体、立轴、转子和若干板锤、衬板等组成。物料进入破碎机上腔内,落到转子上,经转子甩向衬板,相撞后又被弹回,再受到锤击后落入下腔进行同样的破碎,达到一定的粒度,落入下料溜子进入磨机(如)。与原立轴破碎机的主要区别就是把上中下3层甩子锤改为上下两腔转子,每个转子上均布6块可拆卸结构板锤,板锤与衬板间隙可调,及时调整衬板与板锤间隙,保证了出破碎机熟料的粒度。当板锤磨损到不能用时,拆开压板及时更换,方便快捷。另一特点是筒体为两开式,由铰连接,方便更换板锤和内部维修。
甩锤式立轴破碎机和立式反击细碎机技术参数见1.
1甩锤式立轴破碎机和立式反击细碎机技术参数机类型物料产量/( th 1)进料粒度/ mm出料粒度/ mm电耗/(kWht 1)破碎比电机功率/ kW原立破旋窑熟料40~45 10~40≤15 3. 5 10~15 55新立破旋窑熟料55 10~40≤15 3. 5 20~30 55
( 2)特点与效果
改进后的破碎机与2. 2 m×7. 5 m水泥磨配合使用,不改变工艺流程,仅将中的设备7改变为内0. 6 m×21 m螺旋管式输送机,设备8改为立式反击细碎机。经生产运行,其特点和应用效果如下。
破碎比提高,降低了进水泥磨物料粒度( 93. 3%粒度≤4. 75mm) ,加快了物料在水泥磨内原来粉磨1吨熟料综合耗电42 kWh,改造后为33 kWh,生产成本下降。
入磨物料粒度减小,可减小钢球直径,将前仓50 mm~90 mm球变为50 mm~70 mm球,增大了比表面积,增强了粉磨效果。
维修量小,易损件的磨损量也减少。
该机粉碎过程强烈,粉碎效率高。
结构简单,造价低廉,运转平稳。
3综述
除以上2项技改外,对“四六”系统其它设备也进行了多次改造,如大窑喷煤管喷嘴, 22 kW冷却机托轮由芯轴式改为转轴式等。改进后,节省了操作人员,系统的停车次数减少,保证了连续稳定生产,2001年10月产硫酸4 280吨,创我厂开车以来的*好水平。
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