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内地型矿选厂破碎装置情况和应对

发布日期:2011-09-19 来源: 中国破碎机网 查看次数: 186 

核心提示:

  1选矿厂生产现状及问题

  碾子坝选矿厂这种生产格局在20世纪90年代之前由于矿源不足,一个系列破碎对应两个系列磨选还能维持生产,进入90年代后,随着矿山原矿产量逐年提高,破碎系统的生产压力越来越大,从此围绕着如何提高破碎系统的产能,选矿厂做了一系列的技术改造工作,先后两次提高粗碎重型板式给矿机的速度,使破碎系统的台时处理量由70t/h逐步提高到100t/h,同时破碎系统的设备作业率由60%逐步提高到69%,这样勉强能维持破碎与磨矿的平衡生产。

  2003年后,矿山系统进入了大开发阶段,先后开工建设黑山沟铁矿825开拓工程、600m深部开拓工程,这样使采矿与选矿厂的矛盾越来越突出,选矿厂的处理能力急需提高。由于一个系列破碎对应两个系列磨矿,经常造成磨矿系统供矿不足,而另一方面,破碎系统又处于超负荷运行状态。

  2提高产能的对策

  为进一步提高产能,提高原矿入磨质量和破碎系统生产能力,矿业公司对选矿厂进行技术改造。

  ( 1)选矿厂的矿石来源是黑山沟铁矿、阁老岭铁矿的自产矿石。矿石分别通过6km的架空索道、3. 8km的牵引电机车运至选厂。所处理的矿石属鞍山式沉积变质贫磁铁石英岩铁矿石,矿石的地质品位为31%,但是由于开采中的废石混入率较高,导致入磨品位只有26. 5%左右,选矿比较高。

  为了提高入磨矿质量,降低选矿比,降低球磨能耗,经过技术论证,在黑山沟铁矿粗碎后安装了CT DG1000 750大块干式磁选机,磁选机的筒表场强360 370mT,磁包角135 ,筒体直径1m,皮带速度1. 53m /s;在阁老岭铁矿安装了粗破碎及磁滑轮预选技改工程,抛废石产率达到10%以上,使铁矿石品位提高了1. 5个百分点左右,球磨入磨品位达到28% ,选矿比由技改前的3. 5降至3. 1;年增产铁精矿约1. 5万t.

  ( 2)实施粗碎后大块抛废技改,原矿品位有了明显提高,但是还未达到地质品位,应该说进一步提高品位还是有可能的。2005年初,公司委托马鞍山矿山研究院作了优化选矿工艺研究,依据研究报告,决定实施入磨前- 15mm矿石的干选技改,进一步提高入磨原矿品位,并委托设计院进行设计。选取的干式磁选机规格为800mm 750mm,筒表平均磁感应强度240 280mT,皮带速度1. 72m /s,一次试车成功。实施后,抛废率达到了8% ,再一次提高了入磨矿石品位,达到29. 7% ,选矿比降低至2. 7,使选厂年增产铁精矿约2万,t取得了显著效果。

  ( 3)选矿厂实施细碎后磁滑轮预选,为磨选提供了有利条件,但是由于破碎系统能力有限,经常出现球磨机断粮现象,严重制约生产效益的提高。

  选厂破碎工艺流程是传统的三段一闭路流程,中、细破碎机规格均为1 650mm弹簧圆锥破碎机,和同类型的选厂相比,细碎1 650mm短头圆锥破碎机是影响破碎产能的关键,也是破碎系统的薄弱环节。提高细碎机的生产能力是当务之急。在不影响生产的情况下提高破碎能力8%以上。

  技改小组在破碎系统进行了130t/h处理量试验工作,以确定系统设施能否适应台时产量的提高幅度,试验结果见1.

  1试验结果取样地点**次产量/( t/h)粒度( - 15mm ) /%第二次产量/( t/h)2

  皮带123. 94 51. 16 139. 6 4

  皮带127. 41 94. 1 141. 77 3

  皮带120. 09 66. 2 128. 41筛子244. 03 268. 01细碎给矿15. 14中碎电流/A 80 110 70 110细碎电流/A 125 138 140 160

  通过试验,为破碎系统产能提高具备了基本条件。到沈重等设备生产厂家考察后,决定将现有1 650mm圆锥破碎机更换为1 750mm圆锥破碎机,可以节省安装时间,可以在细碎厂房基本不改变的情况下予以实施。根据试验结果,选厂破碎系统1 650mm圆锥破碎机更换为1 750mm圆锥破碎机,破碎系统台时处理量由105 t/h提高到115. 82t/h.

  满足了球磨机生产。

  ( 4)粗碎机由重型板式给矿机给矿。后续工序提高了产量,但是板式给料机能力小,仍然不能实现产量的提高。经过论证,第三次对粗碎重型板式给矿机实施提速改造,速度提高了10% ,累计提高了30% ,至此,实现了破碎全系统匹配改造。

  3改造后效果破碎系统工艺、设备技改后,设备作业率明显提高,达到了75. 44%,高出设计指标10. 44个百分点;破碎系统台时处理量平均达到115. 82t/h;完全满足了磨选系统对原矿产量的需求,达到了破磨产能平衡,磨矿效率得到提高。

  技改后,选矿厂入磨原矿品位提高到29. 7%,废石抛废率为15%以上,年增产铁精矿3. 5万t.

  选厂通过一系列技改,每年可增加效益1 750万元,经济效益十分可观。

  4结语

  ( 1)由于精矿细度- 0. 07mm在88%以上,现用的GN 40内滤式真空过滤机过滤效果极差,水分过高,给炼铁配料带来影响,须尽快进行换型改造。

  ( 2)磨矿工艺流程是20世纪70年代建设的一段闭路磨矿,严重制约精矿产能提高,而且优化工艺研究已由设计院完成,因此应考虑采用阶段磨矿阶段选别工艺流程,进一步提高产能。

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