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年加工过二万吨复混肥破碎设施的革新

发布日期:2011-08-22 来源: 中国破碎机网 查看次数: 159 

核心提示:
  

  1技改前的状况

  1. 1工艺流程

  复混肥生产工艺实质上是将单一原料分别破碎后,按原料配比混合、造粒、烘干、冷却、筛分、包装等。烘干、冷却部分均设有除尘、净化装置。其工艺流程如1所示。

  1. 2存在的问题

  ( 1)破碎工序破碎机规格为800 800的立链式破碎机,电动机功率11 kW,破碎机与电动机采取直连,破碎机链条轴的垂直稳定程度完全依赖电动机的前后轴承,破碎时进料不均恒,使电动机前端轴承负载过大,前端盖轴承安装尺寸易摆动磨损,引起轴承外圈与端盖间的配合尺寸松动,无规则的振动加剧,容易使电动机烧坏。

  ( 2)造粒工序混料贮斗至园盘造粒机的物料是经过溜槽输送,喂料不畅,有时堵塞,牵制着圆盘造粒机的生产能力,一级破碎后的混合原料细度不高,细料少,加之圆盘造粒机的45倾角偏小,造粒效果不好,影响成球率,返料多,颗粒的抗压强度低。还存在着物料粘结壁底的现象。

  (3)烘干工序烘干设备规格是1500 12000的回转式烘干机,配套电机功率为15 kW.

  此系逆流干燥工艺流程,虽节能较好,但热风温度受工艺条件限制无法提高,产量上不去,产品水分难以控制,超标现象时有发生;若提高热风温度,导致氮素和水溶性磷损失增加,产品中有效元素含量不够稳定,换热效果也不太理想。烘干机外表面保温不符合规定,散热快;且烘干机的进料口漏风,大量冷空气的漏入降低了烘干热风温度,热损失较高。

  ( 4)除尘净化工序由于烘干、冷却的除尘净化设备互不干扰, 2台喷淋塔耗水量达43 t/ h;由于尾气中的水蒸气在旋风除尘器内冷凝使内壁易结疤,降低了除尘效率;烘干用引风机叶轮经磨蚀、腐蚀后产生变形,失去平衡,产生剧烈振动,其轴承、轴承座、主轴经常损坏,甚至电动机也会烧坏,检修频繁。引风机的规格型号为Y5- 47、8、右旋0 ,功率22 kW,经测试存在大马拉小车现象。

  ( 5)筛分工序采用一级滚筒筛分,它具有噪音小、运转平稳的优点,但筛分效果差,筛网孔眼容易堵塞,且细颗粒无法分离,成品中粉末含量高,由于粉末易附着在肥料颗粒表面,并具有较高的吸湿能力,同时增大了颗粒间相互粘接表面,使包装后的成品易结块,影响*终产品质量。

  2整改措施

  ( 1)立链式破碎机的联轴器直连传动改为三角皮带传动,链条轴的上端增设轴承座,轴承采用短圆柱滚子轴承和双列推力球轴承配对,承载能力高,刚性好,确保链条轴的垂直固定,并承受破碎工作时的负载。三角皮带传动便于安装、维修,能缓解冲击和振动,防止过载,保护了电动机。

  ( 2)在混料贮斗上端增设双链轴卧式破碎机,用两级过桥轴传动的方式实现, 1台7. 5 kW电动机带动(通常为2台电动机各带动1根链条轴) ,以便提高混合原料的破碎细度。取消混料贮斗下端的出料溜槽,用圆盘喂料机达到均恒稳定给料的目的,杜绝了堵塞现象。

  把圆盘造粒机的固定倾角结构改成可调倾角结构,转速也采用电磁滑差调速电动机来实现,在生产中,一般控制的倾斜角度和转速分别控制在50和14. 5 rpm,增加了物料的落差和上下滚动的强度,强化物料的撞击、翻动、挤压的效果,既减少了颗粒中的空隙率,又提高了颗粒的强度和产品产量。成粒圆润、光滑,成球率从70%左右提高到90%以上。在圆盘造粒机的器壁和底面内用PVC板衬里,解决了物料造粒机上的粘结和腐蚀。

  (3)烘干工序,着重将逆流干燥改为并流干燥工艺流程,进一步扩大生产能力和对品种的适应性,强化热交换效果,把烘干机入口热风温度控制在320 ? 20 ?。虽然入口热风温度较高,因物料处于表面蒸发阶段,产品温度基本处于湿球温度,减少了氮素和水溶性磷的损失。此外,我们在烘干机进料口采取翻板料封结构形式,防止冷空气的漏入;在烘干机的外表面增加50 mm厚硅酸铝纤维板保温层,减少了热损失。

  (4)烘干机和冷却机的除尘净化设备:我们通过测试和计算,确认烘干机的引风机能力有富裕,可以取代冷却机的引风机,这样可以省去冷却机的引风机和喷淋塔,并联后用蝶阀调节控制引风量,使喷淋总水量由43 t/ h降至19 t/ h.同时也降低了引风机进口温度,消除了烘干热风对引风机的负面作用。在旋风除尘器外筒壁加50 mm硅酸铝纤维板保温层,中间挂1根链条,便于清垢和判断结垢情况,提高了除尘效率。改造后大大减轻了引风机的变形、腐蚀、磨蚀,延长了引风机的运行周期和寿命。

  (5)拆除埋弧胶带输送机,在冷却机后面增设1台斗式提升机和1台振动筛。振动筛采用螺旋弹簧垂直支撑,倾角可调;电动机振动与筛托平行安装,振幅可调(视振动需要可调整轴上的扇形重锤开度) ;有效筛分面积3 m2,功率1. 5 kW,上层筛孔4. 5 4. 5 mm,下层筛孔1. 5 1. 5mm,确保上、下筛层物料流畅;经筛分后颗粒在1. 5 4. 5 mm之间的成品物料再进入滚筒筛,并分级包装,即颗粒1. 5 3. 0 mm和3. 0 4. 5 mm两种,粗细颗粒返回系统。

  总之,改造后装置总装机功率虽由98 kW增加到101. 5 kW,但各项经济技术指标均有明显提高:平均产量由2. 43 t/ h升至3. 99 t/ h,超过了20 kt/ a生产能力,水耗由44 t/ h降至20 t/ h,电耗由24. 86 kWh/ t降为15. 14 kWh/ t,煤耗由32 kg/ t降为23. 86 kg/ t,全员劳动生产率高,复混肥生产从亏损、保本走上了盈利的道路。

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