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新型式智能挖采破碎装置在煤矿的运用

发布日期:2011-07-26 来源: 中国破碎机网 查看次数: 221 

核心提示:
  

  1装置组成

  1. 1MZJ-1型煤样自动采制机原理M ZJ-1型煤样自动采制机的工作流程见1.其中采样头是装置的核心部分。

  1. 2采样头的工作原理

  采样装置的性能取决于采样头所采子样的代表性,本装置采用的采样头是北京电力自动化设备厂的专利产品,其截断煤流速度为1. 2 s/次,使子样(截断体)具有较高代表性。

  该采样头安装在输煤皮带的端部煤流下落部位,采用往复式窗口采样头,能够准确地取到煤流垂直截面的煤样,使子样具有较高的代表性。

  采样头静板窗口开孔尺寸能包容下落煤流的全宽度和全厚度;动板窗口开孔尺寸为原煤破碎出料粒度的2. 5~3倍,其长度为煤流宽度。在动板往复移动的过程中,当动板孔位与静板孔位重合时,煤样流入料道。通过调整动板往复速度可以控制采样量的多少。动板采用耐磨材料,以承受落煤的冲击与摩擦,左右均装有导向滚轮,使动板上下移动灵活。动板往复驱动机构采用液压传动,通过节流阀可调整动板移动速度,通过溢流阀调整液压系统的工作压力。采样头出现故障时,可自动限压,起到安全保护作用。

  2安装时基本注意事项

  2. 1采制机的安装位置

  ( 1)为了减少采制破碎机环锤的磨损和破坏,避免铁块等杂物卡住采样口,采制机应安装在两级除铁装置的后侧。

  ( 2)为了使进入采制机的煤样中没有大块煤,以延长采制设备的使用寿命和确保煤样的代表性,采样机应安装在输煤系统碎煤机的后侧,同时必须保证碎煤机出料粒度小于50 mm.

  ( 3)*好安装在进入煤仓的上一级皮带的端部,确保采样机与两层楼的间距均不小于5 m,这样能确保煤流顺畅,即使在煤质外水分较大时也不易堵煤,万一有问题也便于清理。

  ( 4)采制机应尽量靠近输煤皮带秤,以确保煤样与煤量、煤质相一致。

  ( 5)应留有适当的通道,便于工作人员巡回检查和维护。

  2. 2采样头的安装

  采样头安装位置与皮带端部传动滚筒的距离,应以煤流的抛物线全部通过静板为宜,视现场的条件而定。

  2. 3破碎机的安装

  破碎机(中速破碎)地脚应稳固,以便有效地减少噪音和振动。破碎机落煤管与楼板穿孔处应作防水处理,防止污水流入工业分析煤样盒内。

  2. 4PLC可编程控制柜的安装

  ( 1) PLC可编程控制器应优选独立电源,避免由于负载波动致使电压不稳,造成PLC不能正常工作。

  ( 2)中间继电器应热稳定性强,以满足频繁可靠动作的需要。

  ( 3)程序应具有逆流煤启动、顺流煤停止的功能,各设备起停应根据煤样破碎输送时间实验测定值来选择。滦河发电厂原设定破碎机时间间隔为20 s,后考虑到实际运行过程中破碎机的排空时间,将此时间调为1 min,以免再次启动时对破碎机有冲击。

  ( 4)采集时间间隔应选择多级可调,以便于子样量的采集。滦河发电厂选用1 min、3 min、5 min、7 min、10 min可调。

  ( 5)应有运行机构的故障“报警”和“复位”装置。

  ( 6)除与输送机联锁外,还应设有就地手动的独立操作装置。

  2. 5落煤与余煤回送装置

  采样头落煤管倾斜角应大于55°,考虑落煤速度与破碎机入口皮带输送速度一致,保持入料均匀,不积煤、不堵煤、少粘煤。原落煤三通在我厂试用后已取消,缩分后改为直通,经过余煤螺旋输送机正反转,分别向下一级皮带输送余煤。可以保证雨季煤的外在水分在12%左右不堵煤。

  3性能检测试验

  采制机应定期进行性能检测,在更换主要部件及大修后均需进行性能检测、系统检测试验,项目有: ( 1)采样装置性能检验; ( 2)采样精密度核对; ( 3)制样性能检验; ( 4)水分损失率检验; ( 5)整机运行情况检验。

  3. 1采样装置性能检验

  采样装置性能检验难度大(技术要求高,涉及安全因素多)、工作量大(采集的煤样组数多、量大)、活又脏又累是一般试验所不能想象的。参加试验单位滦河发电厂和北京电力自动化设备厂,投入29人次,历时15天才完成。

  具体操作方法是:采样头动作后停带,人工从邻近采样装置的端部皮带上采集一段煤样。由于滦河发电厂端部采样位置的输煤皮带倾角18°,且在输煤皮带堆煤较平处安装高度2 m,无法实施动作后停带。现改为先上一段煤,随后停带,在输煤皮带堆煤较平处人工采集一段煤样,用2块平行半月形模板垂直插入皮带,用拨体工具取出全部中间煤体,取样量应与采样头采样量基本相同。在其后做上标记,启动输煤皮带,当输煤皮带的标记到达采样头采样位置时,即刻启动采样头采到标记段的煤样。为满足采样精密度的要求,每隔3~5 min再按上述方法采集以后各组煤样,直到采满20组。然后对各组煤样分别制样与分析,再根据机械与停带人工采样测试结果,对数据进行计算,从而对其采样性能作出评价。

  由于输送机试验时频繁重载启动,电机的冲击电流很大,应对电机允许超载容量进行核算,适当延长启动间隔。并应对输送机逆止器进行检查,严防试验中损害人身安全和损坏设备,影响安全上煤。

  3. 2采样精密度核对

  在皮带输送机运行(正常上煤)、采样机制样系统不投入运行的条件下,选择就地操作手柄,操作采样头,每隔3~5 min采一个子样,子样从采样头下部的落煤管取得。共采60个子样,分别依次装入1~6号样品袋中,样品袋可选用内衬塑料薄膜的纤维袋,采完所有子样后扎紧袋口,以防水分损失。

  3. 3制样性能检验

  采样机处于整体运行状态,每采集1个子样后,必须将样品和余煤分别收集起来。余煤在缩分器至螺旋输送机入口处收集,样品在工业分析样盒中收集,放入不同的塑料袋中。这样收集20组样品和余煤,送到煤化验室,进行称量后计算缩分比,对样品和余煤进行筛分分析后进行制样分析和系统误差检验。

  3. 4水分损失率检验

  先在皮带输送机上采集1个2 kg样品(原水分样品) ,具体方法是:制作好与皮带底部形状一样的2块模板,并行垂直插入皮带后,用拨体工具取横截断体,装入厚质塑料袋中;然后在皮带相邻部位上做好记号,启动皮带机,到记号位置时手动启动采样头,于采样机制样系统的余煤中对应收集1个测定全水分的样品,装入另1个厚质塑料袋中。这样一共采集20组样品,进行全水分测定(为使此项取样简便,可在采样头下部的小皮带上采取2 kg原水分样品,但将引入微量误差)。

  3. 5整机运行情况检验

  M JZ-1型煤样采制机于1996年12月安装在滦河发电厂4号甲皮带端部,于1997年1月交付生产使用。在运行中除个别继电器损坏(已更换) ,其它部件均正常运行,现运行取样次数已超过2万次,均在正常之列。

  3. 6华北电力科学研究院检验报告

  由北京电力自动化设备厂研制的M ZJ-1型入炉煤自动采样装置通过本次试验认为:它的采样装置及制样装置无系统误差,精密度符合要求,采样精密度核对、水分损失率、缩分比符合国家际准及电力部行业标准。该采样装置所采样品具有代表性,可以代替人工采样。

  4运行维护

  应排除自动采制机免维护的思想。一方面其工作环境恶劣,另外国产其它类型采样机都存在不同程度的维护量。因此应作到定期维护及大小修。

  M ZJ-1煤样采制机具有采样代表性强、自动化程度高等优点,但其结构复杂,需要高素质的检修人员,要完善备件管理(如破碎机环锤,缩分器电机等易损件) ,并要做好以下维护工作。

  ( 1)建议立式环锤破碎机的底部向心推力轴承每年应解体检查一次。滦河发电厂目前尚未较好地解决底部轴承密封问题,建议改为低速卧式破碎机,整机效果会更好。

  ( 2)采样头液压系统的节流阀和溢流阀密封漏油,可用可赛新密封胶重新紧固,以保证密封良好,使之正确动作率达到100%.

  ( 3)采样头落煤管与小皮带出口间隙应小于50 mm,应用厚胶板密封(可调) ,保证落料速度与输送速度连续一致,避免造成破碎机入口堵煤。

  ( 4)落料斗与小皮带侧面间隙密封应良好,避免非工作面进煤粒,卡住传动滚筒,造成故障报警。

  ( 5)小皮带清扫器应定期调整,避免卡煤块造成皮带损坏或影响小皮带运转。

  ( 6)缩分器电机经使用后,已换型(由110TDY 4型永磁电机换为XB80-23型摆线减速器) ,效果较好。

  ( 7)每隔3个月,检修人员应打开破碎机检修门,对破碎机落煤管进行清理。尤其在雨季,运行人员应经常进行设备检查,发现堵煤,应及时停机清理。

  ( 8)停机时应选择KK手柄,程序自动延时停机。严禁直接切断电源,防止PLC程序丢失和使系统煤流走净,避免下次启动对破碎机的机械冲击。停机后值班人员应检查采样头动板,确认在关闭状态。

  ( 9)缩分器锥体粘煤,每班停机后应及时起动振打器进行清理。

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