东风山金矿选厂于1994年建成投产,设计规模为100t/d,工艺流程为全泥氰化一炭浸提金工艺。
但由于矿石硬度大,设计工艺流程不合理,生产工艺参数不合适等,致使选矿处理能力较低,技术指标不稳定。针对生产中存在的技术问题,结合矿山实际,采取了有针对性的技术措施,对现行工艺流程进行了改造,使选矿处理能力超出设计能力50t/d;选矿理论回收率由原来的72.98%提高到81.59%;氰化钠消耗由原来的1. 87kg/t.选矿处理能力的加,回收率的提高,药剂消耗的降低,使矿山年经济效益为240.9万元。
2矿石性质东风山金矿矿石为中硫化物金一钴矿石类型。
矿石硬度大、致密是其突出特点,其普氏系数/=18~20.金属矿物主要以磁黄铁矿、磁铁矿为主,其次为黄铁矿、毒砂、辉钴矿、斜方砷钴矿;非金属矿物主要为铁闪石、石榴石、石英、碳酸铁。金矿物与磁黄铁矿关系较为密切,在矿石中分布极不均匀,有局部集中、成群出现之特点。粒间金占金含量的50.78%,裂隙金占35. 7%,包裹金占13.52%.矿石多元素分析见表1,金矿物粒度测定结果见表2.元素表2金矿物粒度测定结果粒度d/mm合计含量梁泽来长春市南湖大路54号130012 3原生产工艺流程及存在问题3.1原生产工艺流程(见)3.2原生产工艺流程存在的问题1碎矿工艺不合理由于矿石硬度较大,采用两段1闭路破碎流程不合适;且细碎设备配置也不合理。细碎PEX 150X750破碎机受其本身性能的限制(排矿口e =25~40mm),不仅产品粒度粗(一10mm粒级占13.98%)而且循环负荷大(=257.76%)限制了选矿处理能力。
3.22磨矿工艺参数不合理矿石的硬度大,亦即矿石的抗压强度大,但其抗剪强度次之。因此,对于硬度大的矿石,应当考虑它的抗剪切强度,利用中粒级的钢球,增加其对矿石的研磨能九主要采用磨剥的方式进行磨矿,而且古120钢球对球磨机的筒体及衬板损害较大。
磨矿浓度。I段球磨机磨矿浓度为70%,由于矿石的相对密度较大,应适当提高磨矿浓度,以增加钢球对矿石的打击和磨剥效果。
砂比(C2=1.18)由于I段球磨机的负荷较大,段球磨机的负荷较小,因此,限制了选矿处理能力,同时段球磨机的作用未得到充分发挥。
3石灰添加点不合理石灰在该选矿工艺流程中主要起到2方面的作用:一是作为无机电解质凝聚剂与3絮凝剂配合使用,在高效浓密机中加速矿浆的絮凝沉降;二是作为碱对矿浆进行碱处理,使亚铁化合物充分氧化,降低氰化钠消耗。但由于石灰加在脱水作业之后的预处理槽中,造成高效浓密机跑浑,同时缩短了矿浆的碱处理时间,亚铁化合物氧化不完全,使氰化钠消耗增加。
4在解吸、电解过程中,金发生了大面积镀敷由于电积槽泄漏电流的存在,使金在解吸、电解系统及管路中的镀敷提供了推动电位;而且在解吸、电解的流程中有来自矿浆中的可溶性铁质、磨球铁粉、铁锈等,铁离子在电解槽中:e2一+2e根据腐蚀电位和腐蚀动力学原理,低碳钢和被腐蚀的不锈钢的铁得到了有利于金沉淀的电位,将解吸液中Au(CN)里的金置换出来,并镀敷在细微金属铁的表面,而沉积在电积槽以外的各系统及管路中。
4采取的技术措施―900圆锥破碎机作细碎设备,即将二段一闭路改为三段二闭路破碎流程,以降低碎矿产品粒度,提高选矿处理能力。
古80460=40%:30%:30%;I段球磨机钢球配比将螺旋分级机的溢流浓度由38%提高到45%,降低分级机溢流堰,以降低I段球磨机的负将石灰添加点改加至段球磨机中,杜绝高效浓密机跑浑现象,加碱处理时间,降低氰化钠消耗。
在解吸液中适量添加氧化剂,使解吸电解系统的铁表面钝化,形成Fe34,阻止金在电积槽以外的各设备中大面积镀敷。
5改造后的生产工艺流程及技术指标比较5.1改造后的生产工艺流程(见)5.2改造前后的技术指标的比较(见表3)时间(年、月累计)选矿回收率%电解率/%解吸率/%吸附率/y浸出率/y尾液品位。tS/尾矿品位。tS/原矿品位r处理矿量表3改造前后的技术指标改造前6经济效益由于处理矿量的提高,矿山年增经济效益为110万元;由于回收率的提高,矿山年增经济效益为106万元;由于药剂消耗的降低,矿山年增经济效益为249万元。矿山年增总经济效益为240.9万元。
7结语东风山金矿选矿厂通过设备挖潜和流程改造,选矿生产能力不但达到了设计规模而且超过设计能力50t/d回收率由72 98%提高到81.59%氰化钠消耗由原来的1.44kg/t降低到0.87kg/t.矿山年增总经济效益为240.9万元。
东风山金矿矿石致密、硬度大,炭磨损率较高,金属流失严重。由于炭损耗而流失的金近八十万元,因此该设计工艺流程不合理。
东风山金矿各矿房矿石性质变化较大,因此,欲保持稳定的生产技术指标,必须加强合理配矿。
编辑:李玉敏改造后的生产工艺流程
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